永鑫生的大口徑液壓油缸缸筒護套質量怎么樣?

       大口徑液壓油缸是我公司的出口油缸鍛件,客戶對焊縫外觀有著極其嚴格的要求。焊縫外觀出現虛焊、咬邊、褶皺,搭接階梯狀缺陷、收弧缺陷等外觀缺陷的現象卻較為普遍。油缸缸筒護套焊接采用的是帶坡口的角焊縫。其中護套材質為Q345D,缸體材質為27SiMn,兩種材質碳當量相接近。由于護套后續精加工需單邊預留余量1.5mm,因此焊接時必須預留這部分留量,否則后續車削后,會形成整體臺面。產生外觀缺陷的原因針對出口油缸焊縫外觀質量問題,有針對性的對其焊縫外觀缺陷進行分析,發現產生焊縫外觀缺陷的主要原因有如下幾個方面。卡盤頂尖圓跳動大經測量發現,卡盤頂尖的圓跳動過大,由于卡緊頂尖的過渡錐套與卡盤錐形孔為間隙配合,頂緊焊接時,由于頂尖的圓跳動過大,使熔點過渡不穩,局部焊接咬邊,從而出現虛焊、未溶合等現象。

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       1.工藝改進措施

       卡盤頂尖裝卡改進對過渡套改進,保證卡緊頂尖的過渡錐套與卡盤錐形孔為緊配合,滿足焊接使用要求,跳動值0.2mm3E右,消除蛇形焊縫,消除虛焊、未熔合現象。點焊焊點焊接改進組裝點焊時,選擇小電流、小電壓MAG焊接,圓周均布四點點焊,焊點長度不超過15mm, 高度不超過6mm,保證缸筒護套組對間隙在工藝技術要求范圍之內即可。

       2.焊接起弧與焊接角度改進

       焊接起弧點錯過點固點,以滯后于大焊點為主,焊接第一層焊接角度由原來的360°調整為358°,第二層、第三層、第四層、第五層焊接角度依次錯位遞增搭接,這樣保證每一層收弧點都在不同位置,杜絕了局部凹坑現象以及局部筒點現象。

       3.接端面改進

       由于此外側角焊縫型式為不等腰角焊縫, 圖紙要求焊縫寬度為18mm,而焊縫高度7.5mm, 此外,護套端面單邊預留1.5_,若采用兩層焊接。經多次試驗,端面預留量和焊縫搭接美觀無法同時保證,此外為了保證焊縫寬度符合圖紙要求,需要大電壓保證,焊接熔合不良。經驗證,采用端面三層焊接,匹配合理的焊接電流、電弧電壓、焊接轉速。既能保證良好的熔合,又能保證焊縫外觀成形,還能很好的控制焊縫高度,保證焊縫端面預留量。

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       4.收弧時的參數調整

       收弧電流調整為160A,收弧電壓調整為18V,收弧弧坑明顯變小,并通過調整焊接角度的收弧錯位,解決了重復疊加弧坑導致焊縫局部凹坑明顯過度現象 。通過對設備及焊接工藝的改進,油缸缸筒護套焊縫外觀缺陷問題全部消除,焊縫外觀質量滿足客戶的要求,得到客戶認可,更重要是為本公司其他產品鍛件的質量改善提供了一 種新的思維方式及方法,為其他產品焊接工藝的改進積累了一定的經驗。

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